三鋼高線廠降本工作的順利進行,陜西高線吐絲頭為您分享:
面對鋼鐵行業(yè)嚴峻形勢,三鋼高線廠認真貫徹落實公司降成本工作部署,從“提產能、降故障、低消耗”三方面入手,不遺余力降成本,兩條生產線平均軋制費用降到172.42元/噸,同比累計降成本1172.73萬元。
高線廠從三個方面著手抓好高線吐絲頭降本工作。
一是從提高產能入手降成本。高線廠克服了煤氣、坯料不足、待溫、停產限產等困難,加強內部管理,堅持實施“差異化”生產,在兩條線共停產327小時46分鐘,影響實物產量3.32萬噸的情況下,兩條高線完成實物產量80.77萬噸,提前4天2個班完成公司制定的“雙過半”目標, 提前2個班完成分廠制定的奮斗檔的“雙過半”目標,分攤了噸材軋制成本。
二是從降低工藝事故,降低設備故障,提高生產作業(yè)率,提高產品成材率入手降成本。高線廠進一步開展了粗中軋零堆鋼、降低精軋機裂輥環(huán)減少中間軋廢等一系列工藝技術攻關;開展了設備精準維護、降低設備非計劃檢修工時,設備部分區(qū)域零工時等一系列電氣、機械設備的技術攻關;實施了坯料由原來12米加長到12.3米的技術改進,減少切頭切尾及頭尾圈,提高了成材率。通過技術創(chuàng)新和技術改造,極大地降低了工藝和設備故障,提高了產品成材率和有效作業(yè)率,降低了成本。一高線成材率達98.5%,同比提高0.03%,有效作業(yè)率達93.71%,同比提高0.13%。二高線成材率達99.25%,同比提高了0.18%,有效作業(yè)率達91.42%,同比提高1.46%。
三是從深挖內潛降低消耗入手降成本。高線廠把提高鋼坯熱送降低煤氣耗作為重點,通過提高鋼坯熱送率;通過爐內粘貼多晶莫來石纖維、選用碳化硅-剛玉復合材質六角蜂窩蓄熱體、優(yōu)化燃燒控制、低溫爐改造等手段,提高加熱效率,降低煤氣消耗。
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